布袋除塵器生產(chǎn)廠家
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1 耐酸堿示例概要 1.1 低溫型示例 N廠φ4.5m12.96m水泥磨為帶旋風式選粉機的圈流磨,磨尾選用扁袋式除塵器除塵。恒定運轉中尾氣排放環(huán)境溫度Z低至18℃。按G內外通常的要求,袋除塵器過火設計值取60~70℃ ,兩者均大體符合要求。停機后全控制系統(tǒng)在降溫,袋除塵器位處Z后端,本身熱容量不大。
1 耐酸堿示例概要
1.1 低溫型示例
N廠φ4.5m×12.96m水泥磨為帶旋風式選粉機的圈流磨,磨尾選用扁袋式除塵器除塵。 磨控制系統(tǒng)置身室內,良鄉(xiāng)與外界的空氣對流偏強,控制系統(tǒng)漏冷卻系統(tǒng)低,尾氣處置控制系統(tǒng)沒有外保溫。
口加壓沒有保證,時常因嗜睡單軸而往外冒灰。停磨檢查和辨認出:磨出口產(chǎn)品篦縫基本上全部被水泥粘上;扁袋耐酸堿阻塞輕微。控制系統(tǒng)通風阻力大,削弱了磨內的水冷作用,加之電解錳入磨環(huán)境溫度高,天熱時磨尾中空軸低溫報警頻繁,—天之中往往只能在0點到11點時間段開磨,其余時間因氣溫高不得不停磨冷卻。后來對袋除塵器擴容改造,迪雷省冷風管吻,改用憎水材料作濾袋,停止使用盧厝水柱,才考試合格驗收。其后的一次ED500測試結果:入磨電解錳環(huán)境溫度110 ℃;停止使用盧厝水柱;出口 92℃,標況出口產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)9882m3/h;水泥成品環(huán)境溫度116℃;生產(chǎn)一直靠經(jīng)常換濾袋來保持。
1.2 低溫型示例
T廠φ3m×11m水泥磨同樣為帶旋風式選粉機的圈流磨,選用氣組合式袋除塵器。電解錳外購,入磨電解錳冬季同水蒸氣環(huán)境溫度十分,而夏季略高15℃,磨尾氣處置控制系統(tǒng)杜勒旺勒沙托縣底板。良鄉(xiāng)為半密閉式,室內環(huán)境溫度大體相同。恒定運轉中尾氣排放環(huán)境溫度比較低至18℃。冬春季節(jié),袋除塵器時常糊袋,排壓縮機電流由恒定時的75A以上降到60A以下;磨入口EICAS機頭罩內風速大約由 0.5m/s降到0.2m/s。磨運行時檢查和袋除塵器高部船殼,發(fā)現(xiàn)箱室船殼環(huán)境溫度Pudukkottai水蒸氣環(huán)境溫度十分,打開氣箱上蓋,凈空腔室四壁多處見水,底板正下方濕成一片;JY部地方濾袋之間基本上被潮濕水泥粉塵填滿;濾袋因水泥結硬難于抽掉清掃;抽掉濾袋后辨認出整條袋外表均為濕灰覆蓋,呈藻酸或結硬狀態(tài),袋底多為硬殼;靠近外殼的濾袋因環(huán)境溫度低,耐酸堿阻塞更輕微,尤以梯形為甚。
2 其原因分析
2.1 停磨和耐酸堿
對于尾氣低溫型的 N 廠來說,其磨內水份主要是來自物料帶入和盧厝水柱。水泥廠泥炭、石膏兩者入磨平合計為3.017t/h。則3.017t/h水份全部投入到92 ℃的尾氣中。取標況下袋除塵器出口產(chǎn)品冷卻系統(tǒng) 9882m3/h,則濕氣體含濕量為305g/m3 。換算得適當?shù)倪^火為75℃ 。如保持其它條件不變,僅作入磨水柱停止使用的變動,則適當?shù)倪^火為59℃。按G內外通常的要求,袋除塵器過火設計值取60~70℃ ,兩者均大體符合要求。
在尾氣排放環(huán)境溫度92℃的條件下,除塵器造成耐酸堿糊袋的其原因是:
停磨之初磨內尚熱,殘留水份不斷蒸發(fā),而排壓縮機已停,風量極低,因此極易耐酸堿。停機后全控制系統(tǒng)在降溫,袋除塵器位處比較后端,本身熱容量不大。眾多廠使用的氣組合式袋除塵器相對體積大、降溫面積多,原本溫度比較低加上降溫快,易達過火。另外,濾袋對氣流中的微小水滴 ( 水霧 ) 有全過濾的“攔截”作用,使水分在此集中析出;如果遇上從喂料到排壓縮機全線聯(lián)鎖跳?;蛘咄A贤K畷r間提前量不足而排壓縮機停機過早,磨內水份比恒定停磨時多;或者水柱霧化不良,水份蒸發(fā)滯后,均將使耐酸堿加劇。尤其是冬天,降溫快、降幅大,到過火之下就析出水份。10℃ 時為9.8g/m3干氣,其析出水量約為 706g/m3干氣,而降到 60 ℃ 時飽和含濕因此,對于沒有外底板的袋除塵器,冬季耐酸堿特別敏感。停磨久,開磨后的升溫期脫離過火有—個過程,如遇操作不當,濾袋耐酸堿在開磨初期仍有可能。
停磨降溫對耐酸堿的影響可以通過入磨總水量、通冷卻系統(tǒng)、環(huán)境溫度來粗算粗估,但做到詳細準確比較困難,因為蒸發(fā)滯后的水量難以確定,只能由經(jīng)驗積累得操作要領。
綜上所述,停磨帶來的負面影響,在低溫尾氣型同樣存在。
2.2 磨內通冷卻系統(tǒng)
磨內通冷卻系統(tǒng)是粉磨過程中十分重要的操作參數(shù)。一TA-I磨機在特定條件下有其比較不錯的磨內通冷卻系統(tǒng)范圍,而比較佳冷卻系統(tǒng)范圍的取值分歧頗大。霍德班克跨G公司認為:磨凈空通風面積圈流磨風速應為1.0~2.0m/s;磨直徑較大的,冷卻系統(tǒng)可低些,如φ4.8m磨機為0.45m3/kg水泥,而 φ3.2m磨機為0.9m3/kg 水泥。Lude 推薦多倉磨為0.3m3/kg水泥。也有人提議:為加強N 廠標定數(shù)據(jù),磨內風速為0.3m/s ,十分于0.10m3/kg水泥。冷卻系統(tǒng)明顯偏低,其后果在入磨水份一定的條件下過火大幅度上升。依前述數(shù)據(jù)條件,如果入磨水份不變,將冷卻系統(tǒng)提高到測試值的 4 倍,則過火由 75 ℃ 降為 45 ℃ 。以標準水蒸氣壓條件計算,前者比后者含濕量多232g/m3 濕空氣,而過火 45 ℃ 時的飽和含濕量只有76g/m3 濕空氣。因此,解決耐酸堿的一個有效途徑就是增大磨內通冷卻系統(tǒng)。某水泥廠φ 2.7m× 4m0m3/h,結粗粒現(xiàn)象消失。
磨內通冷卻系統(tǒng)靠尾氣排壓縮機來保持。由于磨后至排壓縮機前沿途有一連串發(fā)枯點,各發(fā)枯點稍微放松堵漏,磨內通冷卻系統(tǒng)就大受影響。
2.3 環(huán)境溫度變化
近幾NAG內粉磨站漸多,電解錳環(huán)境溫度同水蒸氣環(huán)境溫度相差無幾,尾氣環(huán)境溫度低,特別容易耐酸堿,顯示出對入磨總水分變化十分敏感。
關于袋除塵器沒計過火取值問題,通常G內外都將其定在60 ~ 70 ℃。粉磨站的實踐證明難以達到這樣高的環(huán)境溫度。因為出磨尾氣環(huán)境溫度僅70 ℃左右,經(jīng)過管道,外加冷風摻入,到袋除塵器環(huán)境溫度已在60%以下。另外,前面對低溫型尾氣耐酸堿的討論,也充分暴露其JY限性,實用意義不大。因此還需重新摸索控制指標及設計數(shù)據(jù)。
3 解決之道
1) 定期檢查和入磨物料總水分,密切關注電解錳、石灰石、石膏等入磨物料淋雨受潮情況,注意天氣帶來的影響。一旦辨認出變化較大應采取補救措施。如 T 廠將聯(lián)合儲庫漏雨作徹底處置,保證進廠石灰石、石膏、濕泥炭不因漏雨而增加水份,控制入磨石灰石水份≤ 1%、石膏水份≤ 3%。嚴格控制泥炭入磨水份,嚴禁濕渣直放。在聯(lián)合儲庫濕泥炭堆放場地開設排水溝,盡快減少濕泥炭原始水份。在控制指標制定時,可冬夏有別。
低溫多雨時節(jié)在質量許可的前提條件下調整各混合材的比例,以降低入磨總水份。例如可用粉煤灰替代部分泥炭。
2) 適當加大磨內通冷卻系統(tǒng),摸索比較不錯冷卻系統(tǒng)范圍。操作巡檢時將盧厝加壓列入必檢項目。
一倉研磨體填充量要適宜,避免影響中空軸部位的通風面積。篦縫堵塞要及時清理,禁止混合材中混有鐵渣之類物質入磨,以避免阻塞篦縫。要保持磨內通風能力穩(wěn)定在良好水平;—旦有變化,仍可由排壓縮機抽力來調整保持磨內比較不錯通冷卻系統(tǒng),如T廠訂購了不易堵篦縫的隔倉板及出料篦板,穩(wěn)定通風面積。
3) 濾袋清掃用風風壓保持在0.5MPa以上,要求油水份離,氣包要及時放水。
時常檢查和袋除塵器內部風路開閉、控制清掃用風等。檢查和濾袋阻塞程度,辨認出輕度阻塞,要及時抽掉干燥、拍打清堵。保證通風能力保持恒定,避免阻塞仍繼續(xù)運轉形成惡性循環(huán)。
4) 對尾氣處置控制系統(tǒng)發(fā)枯進行時常性檢查和,實施全面堵漏,對出磨尾氣控制系統(tǒng)進行必要的外保溫。
5) 做好生產(chǎn)調度工作,在入磨水份偏大時盡可能連續(xù)運轉,減少停磨次數(shù)及停磨時間;停磨盡量躲開后半夜及上午等氣溫低的時段,低溫季節(jié)要尤其注意。
6) 低溫季節(jié)冷磨開機,盡量避免溫升期物料過大水份入磨;要注意控制加料速度;圈流磨可加大回粉量提升磨內風溫。
停磨前盡可能適當延長止料時間,及早對高水份含量的混合材止料,停磨后適當延長磨內排風時間,同時做好磨體轉置。
7) 配備磨內水柱的磨機,要保證霧化良好。停磨前提前一刻鐘停水。避免水份蒸發(fā)滯后對濾袋帶來不良影響。
通過采取上述措施,T 廠將冬季入磨總水份控制在 0.5%以下,在石灰石摻量達5.8%時水泥燒失量內控指標合格率達100%;動幅度減??;袋除塵器通風阻力能長期保持穩(wěn)定。
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