布袋除塵器生產(chǎn)廠家
3硫化氫 當(dāng)時(shí)該除塵器在線液體檢驗(yàn)儀檢驗(yàn)的其外部硫化氫含量沒(méi)有CA限,沒(méi)能及時(shí)內(nèi)有重要信息,誤導(dǎo)了中控TA-I操作方式者的操作方式。4)為減少重油在灰斗壁上的沉積,通過(guò)修改PLC程序,適當(dāng)縮短濾袋噴吹間隔時(shí)間,防止濾袋煤磨袋除塵器起火其原因預(yù)測(cè)及處置重油蓄積而“博加爾”。
服務(wù)項(xiàng)目有色金屬人的重要信息、數(shù)據(jù)資料和技術(shù)圈子里
某公司5000t/dSCX煤磨掌控系統(tǒng)選用的氣箱脈沖袋除塵器,自投產(chǎn)以來(lái),該除塵器曾兩次起火,導(dǎo)致濾袋全數(shù)燒毀,除塵設(shè)備炸裂變形,影響了生產(chǎn)的恒定運(yùn)行,為此水泥廠進(jìn)行了多次分析和改良,解決了起火問(wèn)題。
一、工藝技術(shù)掌控參數(shù)
二、起火其原因預(yù)測(cè)
1明火
該除塵器濾袋材質(zhì)不防塵、不防靜電、不抗耐酸堿,因原煤含水偏高,出磨重油水分在3%左右,易導(dǎo)致濾袋“博加爾”破損;除塵器內(nèi)重油不能恒定排泄致使重油蓄積,濾袋外表層重油附著嚴(yán)重而且存留時(shí)間長(zhǎng),當(dāng)濾袋表層蓄積的米氏非常多而不能釋放出來(lái)極易產(chǎn)生靜電火花,同時(shí)袋除塵器內(nèi)環(huán)境溫度過(guò)高,此時(shí)如有一定的氮?dú)獯嬖?,就會(huì)使滯留的重油爆胎。
2氮?dú)?/strong>
煤磨掌控系統(tǒng)選用的窯尾尾氣,鹽度可掌控在12%下列。但在生產(chǎn)過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:
1)掌控系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)調(diào)整不好,如果除塵器排壓縮機(jī)威猛不夠或者除塵器管線積灰非常多導(dǎo)致尾氣排放掌控系統(tǒng)不暢,而通過(guò)煤磨熱壓縮機(jī)鼓入的窯尾尾氣急速地步入煤磨和除塵器內(nèi),掌控系統(tǒng)明顯出現(xiàn)壓力不平衡,并導(dǎo)致煤磨和除塵器外部單軸,這樣,步入除塵器外部空氣在急速地增加,使得鹽度也在急速地增加。
2)袋除塵器使用的噴吹氣源,為高壓冷卻水,當(dāng)除塵器內(nèi)出現(xiàn)明火時(shí),它便能加速重油的熔化,使火勢(shì)快速擴(kuò)大。
3硫化氫
當(dāng)時(shí)該除塵器在線液體檢驗(yàn)儀檢驗(yàn)的其外部硫化氫含量沒(méi)有CA限,沒(méi)能及時(shí)內(nèi)有重要信息,誤導(dǎo)了中控TA-I操作方式者的操作方式。
4工藝技術(shù)操作方式
崗位人員發(fā)現(xiàn)袋除塵器卸灰甲草五組輪跳停并發(fā)現(xiàn)有冒煙現(xiàn)象,說(shuō)明濾袋已熔化,此時(shí)中控TA-I操作方式者未果斷采取關(guān)閉除塵器入口閥、提升閥、噴吹掌控系統(tǒng)以及停止排壓縮機(jī)等舉措,使熔化火焰步入其它各室,導(dǎo)致收塵濾袋全數(shù)炸裂。
三、處置及舉措
1改良工藝設(shè)備及參數(shù)
1)做好對(duì)在線液體檢驗(yàn)儀的日常維護(hù),定期進(jìn)行奇偶校驗(yàn),保證各液體成分預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,為工藝技術(shù)掌控提供有效參考數(shù)據(jù)。
2)針對(duì)重油制備掌控系統(tǒng)的防燃、防爆要求,配備紅外的環(huán)境溫度預(yù)警器和CO2手動(dòng)滅火器,將目前救火器掌控方式由手動(dòng)操作方式改為手動(dòng)噴出方式,提高可靠性,降低事故發(fā)生的幾率。CO2手動(dòng)救火器由一般來(lái)說(shuō)的CO2供給源,通過(guò)與之相連的帶燃燒室的一般來(lái)說(shuō)管線,在液體檢驗(yàn)儀檢驗(yàn)CO含量到達(dá)核爆極限或除塵器外部環(huán)境溫度高于重油比藏西縣值時(shí),快速向除塵器外部釋放出來(lái)CO2救火劑,以達(dá)到防止重油熔化核爆的目的。
3)嚴(yán)格掌控濾袋的產(chǎn)品質(zhì)量,將其全數(shù)更換成電絕緣、防塵、抗耐酸堿的濾袋。
4)為減少重油在灰斗壁上的沉積,通過(guò)修改PLC程序,適當(dāng)縮短濾袋噴吹間隔時(shí)間,防止濾袋煤磨袋除塵器起火其原因預(yù)測(cè)及處置重油蓄積而“博加爾”。
2改良工藝技術(shù)操作方式
1)根據(jù)實(shí)際情況,掌控出磨重油水分在0.5%~1.5%之間,增大磨機(jī)掌控系統(tǒng)通冷卻系統(tǒng),降低出磨液體的濕含量,將磨機(jī)出口環(huán)境溫度由原來(lái)的75~80℃調(diào)整為65~70℃,使入重油倉(cāng)的重油環(huán)境溫度在60℃下列。
2)完善煤磨操作方式規(guī)程,在停磨更換濾袋或步入除塵器外部檢修前,停機(jī)時(shí)則先停煤磨工藝技術(shù)掌控系統(tǒng)設(shè)備,保持除塵器和排壓縮機(jī)繼續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間,再停排壓縮機(jī)。停排壓縮機(jī)后再經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,將除塵器濾袋上的積灰清除干凈,同時(shí)將灰斗內(nèi)的積灰排凈,才能關(guān)停除塵器,以防止停機(jī)后積灰蓄積在濾袋和灰斗內(nèi),產(chǎn)生重油堆積自然核爆的危險(xiǎn)。除塵器下部的重油輸送設(shè)備也應(yīng)充分排泄。
通過(guò)工藝技術(shù)設(shè)備及工藝技術(shù)操作方式的改良,可有效杜絕起火事故的發(fā)生。當(dāng)然這個(gè)案例只能作為煤磨袋除塵器起火問(wèn)題解決方案的一個(gè)參考,但只要大家在操作方式到設(shè)備管理上制訂嚴(yán)格的規(guī)章制度,并嚴(yán)格按規(guī)章制度操作方式,保證煤磨袋除塵器長(zhǎng)期安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行也是有章可循的。